环丁砜劣化再生系统是以抽提装置系统中的贫溶剂为原料,采用离子交换技术脱除系统中的酸性介质,使环丁砜溶剂的质量提高,降低因环丁砜溶剂劣化而导致的腐蚀问题。该技术的使用曾对溶剂质量改善起到了积极作用,在以环丁砜为溶剂的芳烃抽提装置中具有重要的地位。
某厂芳烃厂环丁砜劣化再生系统于2005年8月份建成投用,设计处理能力6.0t/h,为系统中循环溶剂量的2.4%,是目前国内较大的单套环丁砜溶剂劣化再生系统。该工艺采用大孔弱碱性阴离子交换树脂。树脂年平均装填量为5-6吨,每年更换2台次。自2009年12月以来发现树脂使用活性有所下降,失效较快等问题,不利于系统中的环丁砜溶剂的质量改善。
1. 离子交换树脂的性能比较
1.1 离子交换树脂的特点
劣化环丁砜再生树脂用于离子交换技术,其性质非常关键。从工业应用角度考虑,所选用树脂应具备以下特点:
(1)物料处理量大;
(2)功能基稳定;
(3)再生容易;
(4)重复性好,使用寿命长;
(5)优良的操作性能。
1.2 几种离子交换树脂性能比较
目前国内用于环丁砜劣化再生工艺的树脂主要有:ND900、DNA99、D301以及杭州争光树脂有限公司生产ZGA451。这几种树脂的性能比较如表1。
由表1可以看出,树脂ND900、ZGA451和D301这三种碱性树脂由于受到碱性功能基团的影响,它们吸附H酸的能力较高,而且它们都呈强极性,可以吸附系统中带酸性的硫磺酸基团的H酸,而磺酸基团的存在正是芳烃抽提装置中环
丁砜溶剂劣化的根本原因之一,因此理论上来说这三种碱性树脂都可以用于环丁砜劣化再生系统中,但出于对系统中不能有Cl-的存在以及交换容量的考虑,最终芳烃厂环丁砜劣化再生系统选用的树脂为ZGA451。
表1 几种规格树脂性能
型号性能 | ND900 | DNA99 | ZGA451 | D301 |
类型 | 大孔弱碱性阴离子交换树脂 | 氨基修饰超高交联大孔吸附树脂 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 |
表面极性 | 强极性 | 极性 | 强极性 | 极性 |
比表面积,m2•g-1 | 934.0 | 819.1 | 962.5 | - |
平均孔直径,mm | 4.5 | 1.2 | 1.2 | - |
功能基 | R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl- | R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl- | -NH(CH3)2OH | -N(CH3)2 |
微孔面积,m2•g-1 | 8.1 | 463.3 | 475.7 | 529.0 |
微孔体积,ml•g-1 | 0.003 | 0.209 | 0.221 | 0.241 |
全交换容积mol•g-1 | 4.90 | 1.51 | ≥5.0 | 4.8 |
2. 树脂失效的特征
芳烃厂劣化环丁砜再生系统自2005年8月投用以来,一直使用杭州争光树脂有限公司生产的大孔弱碱性阴离子交换树脂,型号为ZGA451。自2009年12月之前该型号树脂使用效果较好,能够较好地改善系统中环丁砜溶剂的质量,使溶剂PH值保持在8.3以上,且溶剂的颜色呈淡黄色,与新鲜溶剂没有区别,但从2009年12月开始发现树脂在使用过程中活性下降较快,失效现象明显。
2.1 树脂进出口溶剂PH值无明显改善
衡量树脂是否失效的一个重要参数就是树脂再生塔进口(系统中的溶剂)及出口的溶剂PH值差。正常情况下,树脂塔进出口的PH值差一般在1.5-3,新树脂或再生后树脂使用初期其进出口PH值差一般较高,接近3,随着环丁砜溶剂交换量的不断增加,其差值会缓慢下降,到了使用末期,其差值会逐渐接近于1.5,此时说明树脂需要恢复活性处理。如新树脂或刚再生后树脂投用后,其进出口溶剂PH值差低于1.5,说明树脂的活性不够或失活现象明显,此时树脂不能起到改善溶剂PH值的作用。
图1为2009年12月4日新树脂投用后,树脂塔进出口溶剂PH值变化情况。从图中可以看出,其进出口PH值差平均仅为0.3左右,达不到预期的效果,几天后400#系统中的溶剂PH值不断下降,曾一度跌倒7.0,溶剂的颜色由原先的淡黄色逐渐变深,后在每日添加适量的单乙醇胺(NEA)后(约3-5升),系统中循环溶剂的PH值才逐渐恢复到最佳状态,由此说明树脂失效明显。
图1 树脂塔进出口溶剂PH值比较
2.2 树脂进出口溶剂的酸值持续偏高
图2、图3及分别为树脂失效前后系统中的溶剂酸值的比较。
由图2可以看出,失效前系统中溶剂酸值平均为0.0015 mgKOH/g,现场观察溶剂的颜色为淡黄色(接近于无色),在此期间并未向系统中添加单乙醇胺,这说明系统中的溶剂质量非常好。
图2 失效前系统中溶剂的酸值
按理说,新树脂投用后,由于其活性较高,脱酸的效果较好,树脂塔进出口溶剂的酸值均应该呈缓慢下降趋势,而失效的树脂则大不一样,其进出口酸值改变不大而且偏高,由图3可以说明这一点。图3中,由于树脂失效的原因,其进出口溶剂的酸值均偏高,平均在0.017 mgKOH/g左右,要较正常值0.0015mgKOH/g上升了0.0155mgKOH/g,而且在短时间内仍然呈缓慢上升的趋势,因而不利于系统中的酸性脱除。
图3 失效后树脂再生塔进出口溶剂的酸值比较
2.3 树脂使用周期较短
树脂失效的另一个特征为使用周期短。新树脂从使用到更换的周期一般为1年,平均再生周期约为3个月,而失效的树脂平均使用寿命仅为6-8个月,再生较为频繁,平均1个月就需要再生一次,而且再生后的效果较差。
3. 影响树脂失效的原因分析
3.1 不饱和烃的影响
大量的不饱和烃存在会对溶剂质量有一定的影响,它能够在系统操作条件下形成聚合物及微量的酸性介质,从而导致溶剂质量下降,虽然微量的不饱和烃对溶剂质量变差并不明显,但是当不饱和烃达到一浓度后会产生羧酸类酸性介质,增加了溶剂中酸根离子,使树脂吸附酸根的能力相对下降,进而导致系统中溶剂PH值持续处于较低状态。表2为2009年12月初新树脂更换前后2个月原料(S0411)及循环返洗液(S0412)中的不饱和烃的数据对比,发现在新树脂投用后,抽提装置400#原料和循环返洗液中的不饱和烃含量均大幅上升,平均分别上升了720.9 mg/100g和5326.51mg/100g,这也为在抽提条件下产生羧酸类酸性介质创造了条件。
表2 树脂失效前后原料及返洗液中的溴指数比较
项 目日 期 | 分析样点 | 溴指数(mg/100g) | ||
最高 | 最低 | 平均 | ||
09.10-09.11 | S0411 | 2306 | 1655 | 1860.6 |
S0412 | 16534 | 10746 | 12659.19 | |
09.12-10.01 | S0411 | 3081 | 2010 | 2581.5 |
S0412 | 21259 | 11387 | 17985.7 |
3.2 溶剂PH值太高或太低
环丁砜抽提装置中酸根离子一般存在于溶剂和水中,由于其存在的状态(分子、离子、络合物)及溶解度的差异,从而影响树脂的吸附效果,在实际的离子交换过程中,树脂孔道内PH值决定了表面弱碱性功能基的质子化程度,并影响了酸根离子在树脂上的交换行为,见图4和图5。
图4 PH值对ZGA451树脂吸附酸根的影响
图5 PH值对D301树脂吸附酸根的影响
由此可以看出,在不同PH值情况下,树脂吸附分数的变化不同。在PH值等于4左右时吸附分数最高,吸附效果最好。可见PH值过高或过低均不利于ZGA451和D301树脂的吸附。PH值低,酸根以分子的形式存在,不利于离子交换的进行;PH值高,在中性或碱性环境下,树脂对酸根的吸附亲和力降低,吸附量下降。而事实是,在以环丁砜为溶剂的芳烃抽提装置中,为了防止溶剂的PH值低而导致的设备腐蚀问题,必须控制系统中的溶剂PH值呈中性或弱碱性,因而导致了树脂吸附酸根离子的效果变差。
3.3 氯离子的影响
氯离子是环丁砜抽提装置腐蚀的重要因素之一。国内某抽提装置对系统中垢物进行定量检测的数据也说明了这一点,见表3。表中垢物的主要成分为磺酸铁盐和含氯化合物等腐蚀产物。而氯离子主要来源于上游装置催化剂的流失,其随原料进入抽提装置后并以离子的形态存在于溶剂和水中。当系统中的Cl-的浓度到达15×10-6以上时,会导致树脂吸附氯离子达到饱和状态,从而使得树脂吸附氯离子的效果变差。图6为树脂塔进口Cl-浓度为25×10-6时,树脂塔出口Cl-含量高达22.5×10-6,说明较高的氯离子含量不利于树脂对其进行吸附。
表3 芳烃抽提装置中垢物元素分析[2]
样品名称 | 汽提塔垢样 | 贫富溶剂换热器垢样 | 溶剂再生塔垢样 |
Fe | 49.00 | 61.67 | 63.84 |
Cl | 19.40 | 14.56 | 24.56 |
Si | 0.820 | 2.464 | 1.710 |
S | 0.416 | 2.180 | 1.660 |
Al | 0.090 | 0.032 | 0.040 |
Mn | 0.040 | 0.020 | 0.020 |
Cr | 0.020 | 0.080 | 0.090 |
Cu | 0.096 | 0.058 | - |
图6 离子色谱法测定树脂塔出口环丁砜中的痕量阴离子
为了进一步证实氯离子的影响,我们委托南京化工大学对之前原料存样、回收塔底环丁砜溶剂存样和2009年12月底的样品进行Cl-项目的分析,发现存样中的Cl-含量分别为≤1μg/g和8μg/g,而12月底样品中的Cl-含量则分别为6μg/g和29μg/g,这正好与新树脂投用后效果差的时间较为吻合,说明Cl-含量高对树脂的活性有较大的影响
3.4 氧的影响
氧本身对树脂的活性并没有直径影响,但氧的存在会加速环丁砜溶剂降解和劣化,进而产生大量的磺酸类等酸性介质,使劣化再生树脂吸附阴离子快速达到饱和状态,因而造成了树脂失活,再生效果变差。图7可以看出,在相同温度下,环丁砜在空气中的分解速率是在N2中的5倍,充分说明了氧气的存在对环丁砜溶剂保护极为不利,也就是说氧的存在大大加速了环丁砜的劣化过程,可以使环丁砜的PH值快速下降,进而会对设备造成严重的腐蚀。
图7 环丁砜在N2和空气中的降解速率[3]
自2009年12月400#系统中的溶剂PH值下降后,车间多次组织力量对真空系统进行泄漏检查,未查出可疑漏点,且自11月初开始该装置的真空泵就一直处于停运状态,而系统真空度保持较好,因此系统中存在漏氧的可能性较小。那么是否有氧或游离氧进入系统呢?答案是肯定的:11月下旬开始由于重整料供应不足,该装置的DA302塔持续补FB301罐料供抽提装置使用,而且补料量较大,约为20-25m3/h,因该罐氮封系统较差,其中的游离氧质量分数约在5-8μg/g之间,以往也曾出现过FB301补料而导致的溶剂质量快速下降的情况。
4. 改进措施
4.1 存在的问题
环丁砜劣化再生系统进料泵GA492设计流量为6.0吨/小时,仅为系统循环溶剂量的2.4%,如将系统中全部溶剂经过劣化再生系统处理一次约需要60天左右,因此溶剂实际再生量太小,不利于树脂效率的提高。
另外,自2009年12月ZGA451树脂使用效果不佳以来,在不加单乙醇胺的情况下,新树脂使用2-3天后,系统中溶剂PH值由7.5以上快速下降至7.0,甚至低于6.5以下,不利于溶剂质量的改善,且再生后树脂活性恢复不理想,使用效果就更差,除非系统自身溶剂质量维持得非常好,如:2010年大检修以后,系统溶剂就维持得特别好,在FB301不补料及不添加单乙醇胺的情况下,系统中溶剂PH值可以长时间维持在8.0左右,溶剂颜色接近于无色,非常清澈,即使FB301少量补料的情况下,单乙醇胺的添加量也很少,平均为每天约1-2升。
5. 结论
在工艺条件下,不饱和烃的累积及游离氧的存在均容易产生酸性介质,使系统中的酸根离子大幅增加,实际上超出了树脂吸附酸根离子的能力,从而导致树脂失效。另外,当系统中溶剂PH值太高或太低以及氯离子含量太高时,树脂吸附阴离子的效果不是太理想,不利于对环丁砜溶剂质量的进一步改善。
参考文献:
[1]肖羽堂,李志花,许双双,赵美姿等.pH对大孔径弱碱性树脂吸附处理H酸废水的影响[J].工业废水处理,2010-09,30(9):63-65.
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[4]陈进华,环丁砜劣化再生树脂失效原因分析。