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离子交换树脂在劣质环丁砜净化中的应用

发布时间:2024-02-27 66次浏览

环丁砜劣化再生系统是以抽提装置系统中的贫溶剂为原料,采用离子交换技术脱除系统中的酸性介质,使环丁砜溶剂的质量提高,降低因环丁砜溶剂劣化而导致的腐蚀问题。该技术的使用曾对溶剂质量改善起到了积极作用,在以环丁砜为溶剂的芳烃抽提装置中具有重要的地位。

某厂芳烃厂环丁砜劣化再生系统于20058月份建成投用,设计处理能力6.0t/h,为系统中循环溶剂量的2.4%,是目前国内较大的单套环丁砜溶剂劣化再生系统。该工艺采用大孔弱碱性阴离子交换树脂。树脂年平均装填量为56吨,每年更换2台次。自2009年12月以来发现树脂使用活性有所下降,失效较快等问题,不利于系统中的环丁砜溶剂的质量改善。

1. 离子交换树脂的性能比较

1.1 离子交换树脂的特点

劣化环丁砜再生树脂用于离子交换技术,其性质非常关键。从工业应用角度考虑,所选用树脂应具备以下特点:

(1)物料处理量大;

(2)功能基稳定;

(3)再生容易;

(4)重复性好,使用寿命长;

(5)优良的操作性能。

1.2 几种离子交换树脂性能比较

目前国内用于环丁砜劣化再生工艺的树脂主要有:ND900、DNA99、D301以及杭州争光树脂有限公司生产ZGA451。这几种树脂的性能比较如表1。

由表1可以看出,树脂ND900、ZGA451和D301这三种碱性树脂由于受到碱性功能基团的影响,它们吸附H酸的能力较高,而且它们都呈强极性,可以吸附系统中带酸性的硫磺酸基团的H酸,而磺酸基团的存在正是芳烃抽提装置中环

丁砜溶剂劣化的根本原因之一,因此理论上来说这三种碱性树脂都可以用于环丁砜劣化再生系统中,但出于对系统中不能有Cl-的存在以及交换容量的考虑,最终芳烃厂环丁砜劣化再生系统选用的树脂为ZGA451。

表1 几种规格树脂性能

型号性能ND900DNA99ZGA451D301
类型大孔弱碱性阴离子交换树脂氨基修饰超高交联大孔吸附树脂大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
表面极性强极性极性强极性极性
比表面积,m2•g-1934.0819.1962.5
平均孔直径,mm4.51.21.2
功能基R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl-R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl--NH(CH3)2OH-N(CH3)2
微孔面积,m2•g-18.1463.3475.7529.0
微孔体积,ml•g-10.0030.2090.2210.241
全交换容积mol•g-14.901.51≥5.04.8


2. 树脂失效的特征

芳烃厂劣化环丁砜再生系统自2005年8月投用以来,一直使用杭州争光树脂有限公司生产的大孔弱碱性阴离子交换树脂,型号为ZGA451。自2009年12月之前该型号树脂使用效果较好,能够较好地改善系统中环丁砜溶剂的质量,使溶剂PH值保持在8.3以上,且溶剂的颜色呈淡黄色,与新鲜溶剂没有区别,但从2009年12月开始发现树脂在使用过程中活性下降较快,失效现象明显。

2.1 树脂进出口溶剂PH值无明显改善

衡量树脂是否失效的一个重要参数就是树脂再生塔进口(系统中的溶剂)及出口的溶剂PH值差。正常情况下,树脂塔进出口的PH值差一般在1.5-3,新树脂或再生后树脂使用初期其进出口PH值差一般较高,接近3,随着环丁砜溶剂交换量的不断增加,其差值会缓慢下降,到了使用末期,其差值会逐渐接近于1.5,此时说明树脂需要恢复活性处理。如新树脂或刚再生后树脂投用后,其进出口溶剂PH值差低于1.5,说明树脂的活性不够或失活现象明显,此时树脂不能起到改善溶剂PH值的作用。

图1为2009年12月4日新树脂投用后,树脂塔进出口溶剂PH值变化情况。从图中可以看出,其进出口PH值差平均仅为0.3左右,达不到预期的效果,几天后400#系统中的溶剂PH值不断下降,曾一度跌倒7.0,溶剂的颜色由原先的淡黄色逐渐变深,后在每日添加适量的单乙醇胺(NEA)后(约3-5升),系统中循环溶剂的PH值才逐渐恢复到最佳状态,由此说明树脂失效明显。


 

图1 树脂塔进出口溶剂PH值比较

2.2 树脂进出口溶剂的酸值持续偏高

2、图3及分别为树脂失效前后系统中的溶剂酸值的比较。

由图2可以看出,失效前系统中溶剂酸值平均为0.0015 mgKOH/g,现场观察溶剂的颜色为淡黄色(接近于无色),在此期间并未向系统中添加单乙醇胺,这说明系统中的溶剂质量非常好。

 

图2 失效前系统中溶剂的酸值

按理说,新树脂投用后,由于其活性较高,脱酸的效果较好,树脂塔进出口溶剂的酸值均应该呈缓慢下降趋势,而失效的树脂则大不一样,其进出口酸值改变不大而且偏高,由图3可以说明这一点。图3中,由于树脂失效的原因,其进出口溶剂的酸值均偏高,平均在0.017 mgKOH/g左右,要较正常值0.0015mgKOH/g上升了0.0155mgKOH/g,而且在短时间内仍然呈缓慢上升的趋势,因而不利于系统中的酸性脱除。


图3 失效后树脂再生塔进出口溶剂的酸值比较

2.3 树脂使用周期较短

树脂失效的另一个特征为使用周期短。新树脂从使用到更换的周期一般为1年,平均再生周期约为3个月,而失效的树脂平均使用寿命仅为6-8个月,再生较为频繁,平均1个月就需要再生一次,而且再生后的效果较差。

3. 影响树脂失效的原因分析

3.1 不饱和烃的影响

大量的不饱和烃存在会对溶剂质量有一定的影响,它能够在系统操作条件下形成聚合物及微量的酸性介质,从而导致溶剂质量下降,虽然微量的不饱和烃对溶剂质量变差并不明显,但是当不饱和烃达到一浓度后会产生羧酸类酸性介质,增加了溶剂中酸根离子,使树脂吸附酸根的能力相对下降,进而导致系统中溶剂PH值持续处于较低状态。表2为2009年12月初新树脂更换前后2个月原料(S0411)及循环返洗液(S0412)中的不饱和烃的数据对比,发现在新树脂投用后,抽提装置400#原料和循环返洗液中的不饱和烃含量均大幅上升,平均分别上升了720.9 mg/100g和5326.51mg/100g,这也为在抽提条件下产生羧酸类酸性介质创造了条件。

表2 树脂失效前后原料及返洗液中的溴指数比较

项 目日 期分析样点溴指数(mg/100g)
最高最低平均
09.10-09.11S0411230616551860.6
S0412165341074612659.19
09.12-10.01S0411308120102581.5
S0412212591138717985.7

3.2 溶剂PH值太高或太低

环丁砜抽提装置中酸根离子一般存在于溶剂和水中,由于其存在的状态(分子、离子、络合物)及溶解度的差异,从而影响树脂的吸附效果,在实际的离子交换过程中,树脂孔道内PH值决定了表面弱碱性功能基的质子化程度,并影响了酸根离子在树脂上的交换行为,见图4和图5。

图4 PH值对ZGA451树脂吸附酸根的影响

图5 PH值对D301树脂吸附酸根的影响

由此可以看出,在不同PH值情况下,树脂吸附分数的变化不同。在PH值等于4左右时吸附分数最高,吸附效果最好。可见PH值过高或过低均不利于ZGA451和D301树脂的吸附。PH值低,酸根以分子的形式存在,不利于离子交换的进行;PH值高,在中性或碱性环境下,树脂对酸根的吸附亲和力降低,吸附量下降。而事实是,在以环丁砜为溶剂的芳烃抽提装置中,为了防止溶剂的PH值低而导致的设备腐蚀问题,必须控制系统中的溶剂PH值呈中性或弱碱性,因而导致了树脂吸附酸根离子的效果变差。

3.3 氯离子的影响

氯离子是环丁砜抽提装置腐蚀的重要因素之一。国内某抽提装置对系统中垢物进行定量检测的数据也说明了这一点,见表3。表中垢物的主要成分为磺酸铁盐和含氯化合物等腐蚀产物。而氯离子主要来源于上游装置催化剂的流失,其随原料进入抽提装置后并以离子的形态存在于溶剂和水中。当系统中的Cl-的浓度到达15×10-6以上时,会导致树脂吸附氯离子达到饱和状态,从而使得树脂吸附氯离子的效果变差。图6为树脂塔进口Cl-浓度为25×10-6时,树脂塔出口Cl-含量高达22.5×10-6,说明较高的氯离子含量不利于树脂对其进行吸附。

表3 芳烃抽提装置中垢物元素分析[2]

样品名称汽提塔垢样贫富溶剂换热器垢样溶剂再生塔垢样
Fe49.0061.6763.84
Cl19.4014.5624.56
Si0.8202.4641.710
S0.4162.1801.660
Al0.0900.0320.040
Mn0.0400.0200.020
Cr0.0200.0800.090
Cu0.0960.058

             

图6 离子色谱法测定树脂塔出口环丁砜中的痕量阴离子

为了进一步证实氯离子的影响,我们委托南京化工大学对之前原料存样、回收塔底环丁砜溶剂存样和2009年12月底的样品进行Cl-项目的分析,发现存样中的Cl-含量分别为≤1μg/g和8μg/g,而12月底样品中的Cl-含量则分别为6μg/g和29μg/g,这正好与新树脂投用后效果差的时间较为吻合,说明Cl-含量高对树脂的活性有较大的影响

3.4 氧的影响

氧本身对树脂的活性并没有直径影响,但氧的存在会加速环丁砜溶剂降解和劣化,进而产生大量的磺酸类等酸性介质,使劣化再生树脂吸附阴离子快速达到饱和状态,因而造成了树脂失活,再生效果变差。图7可以看出,在相同温度下,环丁砜在空气中的分解速率是在N2中的5倍,充分说明了氧气的存在对环丁砜溶剂保护极为不利,也就是说氧的存在大大加速了环丁砜的劣化过程,可以使环丁砜的PH值快速下降,进而会对设备造成严重的腐蚀。

图7 环丁砜在N2和空气中的降解速率[3]

自2009年12月400#系统中的溶剂PH值下降后,车间多次组织力量对真空系统进行泄漏检查,未查出可疑漏点,且自11月初开始该装置的真空泵就一直处于停运状态,而系统真空度保持较好,因此系统中存在漏氧的可能性较小。那么是否有氧或游离氧进入系统呢?答案是肯定的:11月下旬开始由于重整料供应不足,该装置的DA302塔持续补FB301罐料供抽提装置使用,而且补料量较大,约为20-25m3/h,因该罐氮封系统较差,其中的游离氧质量分数约在5-8μg/g之间,以往也曾出现过FB301补料而导致的溶剂质量快速下降的情况。

4. 改进措施

4.1 存在的问题

环丁砜劣化再生系统进料泵GA492设计流量为6.0吨/小时,仅为系统循环溶剂量的2.4%,如将系统中全部溶剂经过劣化再生系统处理一次约需要60天左右,因此溶剂实际再生量太小,不利于树脂效率的提高。

另外,自2009年12月ZGA451树脂使用效果不佳以来,在不加单乙醇胺的情况下,新树脂使用2-3天后,系统中溶剂PH值由7.5以上快速下降至7.0,甚至低于6.5以下,不利于溶剂质量的改善,且再生后树脂活性恢复不理想,使用效果就更差,除非系统自身溶剂质量维持得非常好,如:2010年大检修以后,系统溶剂就维持得特别好,在FB301不补料及不添加单乙醇胺的情况下,系统中溶剂PH值可以长时间维持在8.0左右,溶剂颜色接近于无色,非常清澈,即使FB301少量补料的情况下,单乙醇胺的添加量也很少,平均为每天约1-2升。

5. 结论

在工艺条件下,不饱和烃的累积及游离氧的存在均容易产生酸性介质,使系统中的酸根离子大幅增加,实际上超出了树脂吸附酸根离子的能力,从而导致树脂失效。另外,当系统中溶剂PH值太高或太低以及氯离子含量太高时,树脂吸附阴离子的效果不是太理想,不利于对环丁砜溶剂质量的进一步改善。

参考文献:

[1]肖羽堂,李志花,许双双,赵美姿等.pH对大孔径弱碱性树脂吸附处理H酸废水的影响[J].工业废水处理,2010-09,30(9):63-65.

[2]乔伟新,劣化环丁砜再生技术的工业应用[J].炼油技术与工程,2008-4,38(4):17-20.

[3]章炳华,芳烃抽提装置设备腐蚀及防护措施[J].石油化工腐蚀与防护,2006,23(2):12-15.

[4]陈进华,环丁砜劣化再生树脂失效原因分析。

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